为实现燃煤电厂超低排放的环保要求,大部分燃煤发电机组都使用 SCR(选择性催化还原法)烟气脱硝技术,SCR 系统的高效催化剂最佳运行烟温一般要求在 300℃-420℃之间。但目前多数火力发电厂都存在锅炉低负荷运行,导致脱硝入口烟温不达标的问题;另外火电机组是电网深度调峰重要组成部分,深度调峰时或锅炉启动过程中,脱硝入口烟温也达不到催化剂投运最低温度要求。
烟温低于催化剂最佳运行温度时,会导致氨分子逃逸率增大,减少了与 NOx 的反应机率,脱硝效率下降,最终导致排放不达标。同时,逃逸的氨分子与 SO3 和 H2O发生化学反应生成硫酸铵或硫酸氢铵,生成物附着在催化剂表面,易引起积灰进而堵塞催化剂的通道和微孔,降低催化剂的活性和脱硝效率,生成物也会随烟气到达空预器位置,引起空预器的堵塞,造成后续引风机等设备出力增加,严重时会造成机组停运事故。
针对锅炉低负荷调峰运行及启动时 SCR 入口烟温低的情况,青达环保研究开发了全负荷脱硝系统,通过锅炉省煤器水侧调节技术,减少锅炉省煤器内工质从烟气侧的吸热量,动态调节 SCR 入口烟温,负荷极低时烟温提升幅度更大(升温区间 10-70℃),满足电厂锅炉在并网后的全负荷范围内 SCR 系统正常投运的要求,降低污染物排放,缓解空预器堵塞问题,确保锅炉长期的低负荷运行能力。
省煤器水侧改造所需空间小,现场施工量小,改造工期短,投资费用较低,系统简单。改造后,视 SCR 入口烟气欠温程度不同,可采取“仅旁路”“仅再循环”或“旁路+再循环”等多种运行模式,提高了机组运行的灵活性,对煤种、季节变化和煤种的适应性最大。
对于不带炉水泵的超/超超临界机组,可实现热量回收,增加机组低负荷运行锅炉水动力安全。当锅炉在高负荷下 SCR 入口烟温满足要求时,可将系统完全切除,维持锅炉的整体效率不变。
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